[AR] Re: Orion Abort Test Failure...

  • From: "" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "crogers168" for DMARC)
  • To: arocket@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 10 Jul 2019 19:45:16 +0000 (UTC)

Let's try this again.  The system is designed to use drogue parachutes in 
certain flight regimes, to avoid tumbling.  Whatever other design mods could 
have been made to allow a complete drogue-less descent through all flight 
regimes without tumbling, adding drogue parachutes was (I'm sure) clearly the 
lightest weight solution.  Part of the test was to stabilize the launch abort 
system and crew module after reorientation, null the rates, and then have a 
clean separation with low rates for a crew module heatshield forward coast 
until the drogue parachutes would deploy.  Check.  Accomplished.  And then the 
test was complete.  During the descent past what would have been the drogue 
parachute deploy point, the crew module tumbled.  Because no drogue parachutes 
were deployed.  Because in certain flight regimes, like the one the crew module 
was passing through, drogue parachutes need to be deployed, to prevent 
tumbling.  As exactly per the design.  High angular rate during tumbling?  
Irrelevant.  It wouldn't have been tumbling, because the drogue parachutes 
would have been out.  <<  To say that this is the end all to all Capsule Design 
is ridiculous. Everything in front of the Heat Shield is fair game for making 
changes to improve Subsonic Aerodynamics. Like SpaceX and Blue Origins did.  >> 
And like Orion did also.  While similar to Apollo, there are changes on the 
backshell (leeside) profile.  But within reason, changes in the leeside shape 
don't have strong effects on the aerodynamics, thus they can be made for other 
reasons (more internal volume as an example), and not cause any major changes 
in the aerodynamics.  There was an incentive to keep the exact Apollo shape, as 
there were hours and hours of wind tunnel test data and flight data.  But in 
the end, changes in the leeside profile were made.  <<  Intermetrics, Averstar, 
L3 or whoever is doing the IV&V on the Orion Capsule had better do some serious 
soul searching before validating the Orion Capsule and it's horrendous subsonic 
aerodynamics.  >> Again, with the small leeside profile changes, Orion has very 
Apollo-like aerodynamics.  With the aerodynamics very similar to Apollo, you're 
basically saying the Apollo crew module had horrendous subsonic aerodynamics.  
All capsules have some inherently bad aerodynamic characteristics, but clearly 
the Apollo crew module did not have horrendous subsonic aerodynamics.  <<  To 
me, it is highly unusual to terminate a test while the vehicle is still flying, 
to stop collecting data before it gets really bad, to stop all the Engineering 
video early. The only good view of the out of control tumble came from the 
Veteran guy and his new tracking camera. They are ignoring a problem, ignore it 
long enough and ....  >> On AA-2 it was a fully representative launch abort 
system, and every interface between between the launch abort system and the 
crew module was fully representative.  The crew module Outer Mold Line (OML) 
was correct.  The weight and CG were correct.  The crew module though was a 
boilerplate crew module; where it had to be accurate for the test objectives it 
was, the rest was just boilerplate.    Charles E. (Chuck) Rogers     
-----Original Message-----
From: Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx>
To: arocket <arocket@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wed, Jul 10, 2019 11:55 am
Subject: [AR] Re: Orion Abort Test Failure...



On Wed, Jul 10, 2019 at 12:25 PM Redacted sender crogers168 for DMARC 
<dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> wrote:

To All: I’mreluctant to respond to some of Craig’s posts.  But I’m against 
moderation onthe list, and as others have noted some people may read some of 
this stuff andbelieve it.  It takes too much time to gothrough some of this 
point by point, but I’ll hit a few highlights. The Orion shapeis based on the 
Apollo shape with small changes.  The center of gravity is also similar.  Thus 
it has many of the characteristics ofApollo capsule.  I’m sure I can find 
sometumbling Apollo capsule footage, I have footage of an Apollo capsule going 
throughLaunch Escape System (LES) jettison with the LES nose forward, and 
thenreorientating on the drogue parachutes. Somehow I don’tthink Apollo was a 
deathtrap, non-“human rated”.  There’s other trades on capsule configurations, 
for Apollo acompeting proposal was similar to Soyuz.  But it can't be argued 
that the Apollo crew module wasn't successful.

Apologies for my initial Rant, really was just the shock of just how bad Orion 
performed. I've calmed down. Sorry, I can get passionate about all things space.
By today standard tumbling at 100 RPM should be unacceptable, 50 years ago in a 
Space Race it's just fine. It was successful, but Mercury or Gemini might 
perform better.
Mercury Capsule, nice for-body nose, would change it's subsonic aerodynamics. 
Not sure, but would probably settle out at some attitude that isn't above 100 
RPM.
https://www.google.com/search?q=Mercury+capsule&rlz=1C1CHBD_enUS847US847&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisiYiU8qrjAhUMbc0KHc_-CS0Q_AUIECgB&biw=1872&bih=1090
  

Gemini Capsule, again nice long nose. Probably ok subsonic aerodynamics. Not 
sure how it behave subsonically 
either.https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enUS847US847&biw=1872&bih=1090&tbm=isch&sa=1&ei=bCImXfD-GMmqtQa_p524DQ&q=gemini+capsule&oq=gemini&gs_l=img.3.0.0i67j0l2j0i67l2j0l3j0i67j0.187412.189007..190714...0.0..0.93.483.6......0....1..gws-wiz-img.......35i39.qArPi5kebr8
  

Apollo need a Docking Hatch, the decision was probably a quick one and made 
sense at the time, remove the for-body nose and put a hatch there. To say that 
this is the end all to all Capsule Design is ridiculous. Everything in front of 
the Heat Shield is fair game for making changes to improve Subsonic 
Aerodynamics. Like SpaceX and Blue Origins did.

 

  ChristopherBurnside(christopher.g.burnside@xxxxxxxxx) wrote:
I really don't care about what Chris has to say. He is in the SPAM folder now 
and I will consider taking him out some time in the future.Put me in your SPAM 
folder if you wish, I don't care. 
Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote: <<  I would haveexpected to see a nice 
STABLE Capsule smash into the ground, giving theAstronaut plenty of time to 
"Work the Problem", fix the Parachute orBlow the Hatch and jump out .  Instead, 
I was treated to a high RPM gyroride that Disneyland wouldn't touch.  The 
Simulated Astronauts may haveeven died before hitting the ground. There was no 
"Manual Override"even possible, no Bailing out with a Personal Parachute, no 
saying goodbyes.  >>  Blow the hatch and jump out? Seriously?

Yes, Seriously! A Capsule does not reach 1 gee at the ground. It achieves 1 gee 
at Terminal Velocity, Astronauts can get up and walk around for a minute or so, 
if the Capsule is stable and falling at terminal velocity.  On the Space 
Shuttle we added a pole to allow the Astronauts to bail out, if the wing 
doesn't fall off. Seriously, bail out if the main parachute fails.

 Again, you have a system where the design trade was made toadd an attitude 
control motor.  With theattitude control motor there anyway, it can be used to 
damp the rates beforethe launch abort system is jettisoned from the capsule.

Attitude Control Jets vs Bad Subsonic Aerodynamics. Attitude Control Jets 
"control authority" decrease with altitude, Aerodynamics increasing.  Are 
Orions attitude control jets rated to run at Sealevel? Don't answer that, it's 
irrelevant. 

 And since you designed it this way, yes, if you let thecapsule coast and coast 
it will eventually tumble without the drogueparachutes. That might not have 
been the design trade you would havechosen, but it’s a consistent system design.

See comments above about design choices. 
 Saying the drogue parachutes might not deploy, is likesaying the main 
parachutes might not deploy. Or the parachute system may get fouled, as 
happened on the first Soyuzflight.  Loss of the crew is the result.

Some crews didn't even have pressure suits. Standards like what it means to be 
"Human Rated" change with time.

     Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote: <<  I'm the Independent 
Verification andValidation (IV&V) guy who just gave NASA's Orion Capsule a 
Failed to meetminimum standards to be "Human Rated", due to subsonic 
aerodynamicinstability. It's a Capsule, it's not hard to design a stable 
capsule. Heck, the thing had great stability right up to the point that 
beautifulaerodynamic Tail broke off under the loads of the landing rocket.  
Nexttime, NASA forgets to put Parachutes onboard, have the Simulated 
Astronautthrow the pyro separation breaker to prevent the beautifully 
aerodynamic Tailfrom falling off and use the last solid rocket burn to soften 
the landingimpact. Maybe, NASA accidentally sized the motor correctly for a 
landing burn.I'm about as Independent as it gets. >>  I’ll let the last 
fewsentences of this paragraph speak for themselves.  If you’re joking, it’s 
hard to tell fromwhether you’re trying to make a serious point.

Just one man's opinion, you have another fine but don't expect me to change 
mine anytime soon. Don't like my opinion fine. 
 As for the “IndependentVerification and Validation (IV&V) guy”, and “I’m about 
as Independent asit gets”, IV&V is taken very seriously. But it starts with a 
basic understanding of the particular system, and similar systems, like the 
Apollo capsule.  And it has to be from credible sources, or it's just noise, 
and not of value.  So I'm not really sure what formal IV&V role you're really 
claiming here. 

I have always taken IV&V very very seriously. 
Intermetrics, Averstar, L3 or whoever is doing the IV&V on the Orion Capsule 
had better do some serious soul searching before validating the Orion Capsule 
and it's horrendous subsonic aerodynamics. To me, it is highly unusual to 
terminate a test while the vehicle is still flying, to stop collecting data 
before it gets really bad, to stop all the Engineering video early. The only 
good view of the out of control tumble came from the Veteran guy and his new 
tracking camera. They are ignoring a problem, ignore it long enough and ....
I asked my wife about what she thought of the video, she was shocked. Doesn't 
take a Rocket Scientist to figure out they wouldn't want to go along for that 
ride.
Drogue and Parachutes do fail. The Experiment survived the 
crash.https://www.youtube.com/watch?v=6_P09vLnYMo  

Pyro-bolts do malfunction .
https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz_TMA-11  

 
 -----Original Message-----
From: Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx>
To: arocket <arocket@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Fri, Jul 5, 2019 7:56 am
Subject: [AR] Orion Abort Test Failure...

...Not Human Rated. Orion Abort Test was a complete and utter failure, yet NASA 
calls it a success?

I can make some assumptions about what they did, like. The shape of the Orion 
Capsule is correct. The Center of Gravity (CG) is correct. Given these two 
assumptions, this Orion Capsule test was a complete and utter failure.  Back to 
the drawing board and re-design the entire Capsule, it's not Human Rated.
NASA showed thishttps://www.youtube.com/watch?v=4rfsDMGplZU  

Yet, here is what the Orion Capsule flying through the 
atmosphere.https://youtu.be/2RbbSGrO_tY?t=170
I would hardly call this "Stable" flight. Exactly how many RPM do NASA 
Astronauts like to be spinning at, when they impact the water? Gees, can you 
imagine what it would be like to "Work the Problem" tumbling at that rate?
The Orion Capsule is unstable.-- 
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx

It's just my opinion. 
-- 
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx

Other related posts: