[AR] Re: Orion Abort Test Failure...

  • From: Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx>
  • To: arocket@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 9 Jul 2019 08:56:42 -0500

Yes, Helium would work too, a great propellant but pretty much a dead end
as a fuel. The first time I heard about using a rocket to reduce drag was
back in the 1980s in a conversation about someone at JSC who wanted to do
it back in the 1970s. Fifty years and nobody has actually done it?  Do you
have a copy of this professor's paper? I'd like to read it to see if he
actually understands the part about removing the Sound Barrier and what the
Subsonic Hydrogen flow field would behave like in a Supersonic Tunnel of
Air? I have many more interesting question on top of that.

Hydrogen does not spontaneously combust in air. I was NOT talking about
igniting the Hydrogen, I was talking about just using it as a propellant, a
density reducer, and modifying the Speed of Sound in the local area around
the Rocket, add to that, the cooling effect of Liquid Hydrogen on the air
in the mixing zone.  Also, you get more thrust from a rear facing motor not
a forward facing motor. There has to be at least a hundred great Senior
Projects, Masters and Doctoral papers up to this point, before we get to
actually lighting the Hydrogen and use it as a fuel in air.  How much safer
can it get, than loading it into the nosecone of a supersonic rocket and
wait until 20,000 feet and opening valve, turn on a heater.

Low Earth Orbit is only Mach 6 in Hydrogen.
-- 
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx

On Tue, Jul 9, 2019 at 6:43 AM D K <dougchar001@xxxxxxxxx> wrote:

Unless the rules have changed for student launch, I tried to get a payload
project approved where the rocket would fly through helium that ejected
from the tip of the nosecone during flight. This was about 12 years ago and
the payload was mixed. Genesis of idea was from a Air Force Academy (I
think) professor paper that basically said it could work to reduce drag at
air mach speeds but hardware and other stuff to make it happen we're not
worth the incremental advantage. Did get SLI to approve flying through the
hot exhaust of a long burn forward facing motor. But SLI then changed the
rules and don't allow those either the last time I checked. Did not even
consider hydrogen as a fluid due to safety issues. Rockets are very cool
and all, I personally love them, but getting someone else's kid hurt (the
amount of risk) supercedes my desires every time.


Or, have some Mother's child go tumbling out of control in a "Non-Human
Rated"  unstable Capsule, smashing into the Ocean because they were
incapacitated and couldn't save themselves by manually deploying the
parachute. Maybe, we don't belong in Space.


Doug Knight

On Sun, Jul 7, 2019, 7:01 PM Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote:

Hi Christopher,

Sorry, you don't like my writing style, it can vary wildly from time to
time. Sometimes I think I just try to hard to make Rocket Science fun and
entertaining as opposed to dull and dry Engineering. Apollo oh Gees for
getting your blood flowing enough to make your third and apparently fourth
posts to this group of Rocket Enthusiasts.

Removing the Sound Barrier is just a quirk of nature. The Speed of Sound,
and therefore the Sound Barrier is different for different gases, with
Hydrogen being the "most" different from all other gases. By different, I
mean the fastest speed of sound for all gases known to man (I could be
wrong), making it one of the Best Propellants. Hopefully, I have armed any
young people who are entering college with enough knowledge to convince the
Dean of Engineering that Liquid Hydrogen and Rockets go together, if only
to eliminate the Sound Barrier during their next Student Launch Competition
and take first place.

Forcing others to do things, not my style. I think you have
misunderstood, anybody entering college is an adult and is responsible for
their own safety and the safety of those around them, when they're working
with Liquid Hydrogen and Rockets.  Any Safety Requirements wrt Liquid
Hydrogen imposed by the Dean or University should only be considered the
bare minimum, everyone should strive to have personal safety standards that
are higher than the bare minimum.

Welcome to the group.
--
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx

On Sun, Jul 7, 2019 at 10:40 AM Christopher Burnside <
christopher.g.burnside@xxxxxxxxx> wrote:

Just like when he told college folks to go ahead and use liquid hydrogen.

take the post he put out about eliminating the sound barrier using what
is essentially pseudo-scientific engineering language)

On Sun, Jul 7, 2019 at 6:48 AM Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote:

You could just ask, oh, I guess you just did?

I'm the guy who just told everyone in this group of Rocket Enthusiast
how to eliminate 93% of a Rocket's Ascent Drag and Wind loads, while at the
same time removing the Sound Barrier, using a mono-propellant  Hydrogen
Rocket Engine, similar to Robert Goddard's First Engine. No need to call
out "Max Q" anymore.

I'm the guy who wrote the Guidance Algorithm called Boost Iterative
Guidance (BIG), someone posted to this group of Rocket Enthusiast that they
put my algorithm onboard Orion.  Now I feel partially responsible for this
disaster waiting to happen, thanks. :-(

I'm the Independent Verification and Validation (IV&V) guy who just
gave NASA's Orion Capsule a Failed to meet minimum standards to be "Human
Rated", due to subsonic aerodynamic instability. It's a Capsule, it's not
hard to design a stable capsule.  Heck, the thing had great stability right
up to the point that beautiful aerodynamic Tail broke off under the loads
of the landing rocket.  Next time, NASA forgets to put Parachutes onboard,
have the Simulated Astronaut throw the pyro separation breaker to prevent
the beautifully aerodynamic Tail from falling off and use the last solid
rocket burn to soften the landing impact. Maybe, NASA accidentally sized
the motor correctly for a landing burn. I'm about as Independent as it 
gets.

I'm the Guidance Support guy in the backroom during the Challenger
Disaster who still feels the pain of that day every Jan 28th.

--
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx


On Sat, Jul 6, 2019 at 7:40 PM <christopher.g.burnside@xxxxxxxxx>
wrote:

Does anyone know what this guys qualifications are?

On Jul 6, 2019, at 3:22 PM, Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote:

https://youtu.be/zrq71ocWMcg?t=7
"1  A crew module sized and weighted to represent Orion will ..."

So, the Boilerplate is an accurate representation size, shape, weight
and center of gravity and therefore should fly the same as the real thing.
Orion, unstable in SubSonic Flight,  will spin so fast that it will
incapacitate the Crew preventing them from taking any actions to save 
their
own lives.

--
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx <WeBeGood@xxxxxxxxx>

On Sat, Jul 6, 2019 at 9:30 AM Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote:

PS
The smoke trail says it all,
https://youtu.be/2RbbSGrO_tY?t=247
Mickey Mouse has big balls if he is going to ride in this "unstable"
death trap.

Back in the Day, the Space Shuttle was designed to withstand two
failures.  A concept of Fail Operational, Fail Safe. First Failure causes
an abort, ok, good.  Second Failure no parachutes, ok, good.

I would have expected to see a nice STABLE Capsule smash into the
ground, giving the Astronaut plenty of time to "Work the Problem", fix 
the
Parachute or Blow the Hatch and jump out .  Instead, I was treated to a
high RPM gyro ride that Disneyland wouldn't touch.  The Simulated
Astronauts may have even died before hitting the ground. There was no
"Manual Override" even possible, no Bailing out with a Personal 
Parachute,
no saying goodbyes.

It's NOT hard to build a Stable Capsule, just look at a Soyuz
Capsule. Stable in hypersonic flight. Stable in supersonic flight. Stable
in transsonic flight. Stable in subsonic flight.

Comparing the changes made to Orion from the original Apollo design,
the "shape" changes would tend to make it more unstable. Orion may even 
be
more stable upside down, flying heat shield up.
https://spacenews.com/wp-content/uploads/2018/04/orion-em1-feb18.jpg
Those High Temperature Tile are a great idea for a capsule that is
more stable Up-side-Down.

The Operation was a great success, but the Patient died.

PPSS
Assuming the Boilerplate had the correct shape, weight and cg.
--
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx <WeBeGood@xxxxxxxxx>


On Fri, Jul 5, 2019 at 9:34 PM Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote:

Hi Chuck,

Still not Human Rated! The Simulated Astronauts Died. Abort Test
Grade: Failed. That is unacceptable behavior for a SubSonic Capsule ... 
the
rest of my words are redacted. Redacted, REDACTED. redacted.

https://youtu.be/2RbbSGrO_tY?t=200
"...And it would Appear, that,, the,,, test is complete."

--
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx <WeBeGood@xxxxxxxxx>



On Fri, Jul 5, 2019 at 12:34 PM Redacted sender crogers168 for DMARC
<dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> wrote:

Craig:

It was a boilerplate crew module, without a parachute recovery
system.  Once the crew module separated and was out of the near-field 
flow
field behind the launch abort system, the test was over.

The flight data was telemetered to the ground.  As a back-up,
ejectable data recorders were used as a second means to get the flight 
data
if there was a telemetry system failure.  The ejectable data recorders 
were
ejected after crew module separation.

After reentry from orbit, or after an abort, drogue parachutes are
deployed.  (There are modes where you go direct to the main 
parachutes.)
As the boilerplate crew module had no parachute system, it had no 
drogue
parachutes.

The crew module has to be stable after separation from the launch
abort system for a short period of time before deployment of the drogue
parachutes.  (Or for the short period of time before you go direct to 
the
main parachutes.)  The crew module was stable for this short period of 
time.

Tumbling later in the flight shows why drogue parachutes are used.
Drogue parachutes are lighter than other options of reconfiguration of 
the
outer mold line, Center of Gravity (CG) shift beyond what is built 
into the
capsule for a small Lift-over-Drag (L/D) ratio during hypersonic 
reentry,
or other options.

As I noted; after the crew module separated from the launch abort
system, the test was over.



Charles E. (Chuck) Rogers




-----Original Message-----
From: Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx>
To: arocket <arocket@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Fri, Jul 5, 2019 7:56 am
Subject: [AR] Orion Abort Test Failure...

...Not Human Rated. Orion Abort Test was a complete and utter
failure, yet NASA calls it a success?

I can make some assumptions about what they did, like. The shape of
the Orion Capsule is correct. The Center of Gravity (CG) is correct. 
Given
these two assumptions, this Orion Capsule test was a complete and utter
failure.  Back to the drawing board and re-design the entire Capsule, 
it's
not Human Rated.

NASA showed this
https://www.youtube.com/watch?v=4rfsDMGplZU

Yet, here is what the Orion Capsule flying through the atmosphere.
https://youtu.be/2RbbSGrO_tY?t=170
I would hardly call this "Stable" flight. Exactly how many RPM do
NASA Astronauts like to be spinning at, when they impact the water? 
Gees,
can you imagine what it would be like to "Work the Problem" tumbling at
that rate?

The Orion Capsule is unstable.
--
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx <WeBeGood@xxxxxxxxx>










Other related posts: