[AR] Re: Orion Abort Test Failure...

  • From: "" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "crogers168" for DMARC)
  • To: arocket@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 10 Jul 2019 17:24:29 +0000 (UTC)

To All: I’mreluctant to respond to some of Craig’s posts.  But I’m against 
moderation onthe list, and as others have noted some people may read some of 
this stuff andbelieve it.  It takes too much time to gothrough some of this 
point by point, but I’ll hit a few highlights.


 
The Orion shapeis based on the Apollo shape with small changes.  The center of 
gravity is also similar.  Thus it has many of the characteristics ofApollo 
capsule.  I’m sure I can find sometumbling Apollo capsule footage, I have 
footage of an Apollo capsule going throughLaunch Escape System (LES) jettison 
with the LES nose forward, and thenreorientating on the drogue parachutes.


 
Somehow I don’tthink Apollo was a deathtrap, non-“human rated”.  There’s other 
trades on capsule configurations, for Apollo acompeting proposal was similar to 
Soyuz.  But it can't be argued that the Apollo crew module wasn't successful.
 


 ChristopherBurnside(christopher.g.burnside@xxxxxxxxx) wrote:



 <<  Now, let me say something actually aboutorion.  I'm not an expert in the 
field of aerodynamics.  I have readreports and I read the papers you link 
above.  I agree with you, thecapsule is unstable.  That is not necessarily bad 
design though. They may have other reasons for it (and probably do).  I don't 
know whythat was chosen.  I have hazy memory, but I think the Apollo CM was 
alsounstable in some flow regimes (especially following aborts).  So take alook 
at the entire system as a whole.  You may find that the design isquite solid 
given all of the trades that were made for it.  >>


 
As Christopher notes, there wereseveral possible tumble modes on Apollo. After 
a high altitude abort, the dynamic pressure at apogee would be toolow for the 
canards on the Launch Escape System to reorientate the CrewModule.  Throw in 
thrust misalignment onthe abort motor and the capsule could end up in a tumble 
through apogee.  RCS could be used to stop the tumble, or youcould deploy the 
drogues once the dynamic pressure built up.


 
Capsulestypically have two main stable points, nose forward and blunt base 
forward,with typically low damping in-between.


 

 
A key point ofthe AA-2 test was, after apogee, to reorientate the launch abort 
system and thecrew module to blunt base forward, and then damp out the rates so 
the crewmodule would get a clean separation for a descent of the capsule until 
the pointwhere the drogue parachutes would have been deployed.  Once you buy 
into having an active systemwith an attitude control motor, rather than the 
passive system on Apollo thatused nose weight ballast on the LES to ensure 
adequate stability, the attitudecontrol motor can be used to damp the rates 
after reorientation so the capsulecan coast until the point where the drogues 
would have deployed.  And this worked during the AA-2 test.


 

 
Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote:


 
<<  I would haveexpected to see a nice STABLE Capsule smash into the ground, 
giving theAstronaut plenty of time to "Work the Problem", fix the Parachute 
orBlow the Hatch and jump out .  Instead, I was treated to a high RPM gyroride 
that Disneyland wouldn't touch.  The Simulated Astronauts may haveeven died 
before hitting the ground. There was no "Manual Override"even possible, no 
Bailing out with a Personal Parachute, no saying goodbyes.  >>


 
 Blow the hatch and jump out? Seriously?


 
Again, you have a system where the design trade was made toadd an attitude 
control motor.  With theattitude control motor there anyway, it can be used to 
damp the rates beforethe launch abort system is jettisoned from the capsule.


 
And since you designed it this way, yes, if you let thecapsule coast and coast 
it will eventually tumble without the drogueparachutes.


 
That might not have been the design trade you would havechosen, but it’s a 
consistent system design.


 
Saying the drogue parachutes might not deploy, is likesaying the main 
parachutes might not deploy. Or the parachute system may get fouled, as 
happened on the first Soyuzflight.  Loss of the crew is the result.


 

 

 

 

 
Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx> wrote:


 
<<  I'm the Independent Verification andValidation (IV&V) guy who just gave 
NASA's Orion Capsule a Failed to meetminimum standards to be "Human Rated", due 
to subsonic aerodynamicinstability. It's a Capsule, it's not hard to design a 
stable capsule. Heck, the thing had great stability right up to the point that 
beautifulaerodynamic Tail broke off under the loads of the landing rocket.  
Nexttime, NASA forgets to put Parachutes onboard, have the Simulated 
Astronautthrow the pyro separation breaker to prevent the beautifully 
aerodynamic Tailfrom falling off and use the last solid rocket burn to soften 
the landingimpact. Maybe, NASA accidentally sized the motor correctly for a 
landing burn.I'm about as Independent as it gets. >>


 
 I’ll let the last fewsentences of this paragraph speak for themselves.  If 
you’re joking, it’s hard to tell fromwhether you’re trying to make a serious 
point.


 
As for the “IndependentVerification and Validation (IV&V) guy”, and “I’m about 
as Independent asit gets”, IV&V is taken very seriously. But it starts with a 
basic understanding of the particular system, and similar systems, like the 
Apollo capsule.  And it has to be from credible sources, or it's just noise, 
and not of value.  So I'm not really sure what formal IV&V role you're really 
claiming here.   Again, reluctant to respond.  But I think moderating the list 
is not a good idea.     Charles E. (Chuck) Rogers       -----Original 
Message-----
From: Craig Fink <webegood@xxxxxxxxx>
To: arocket <arocket@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Fri, Jul 5, 2019 7:56 am
Subject: [AR] Orion Abort Test Failure...

...Not Human Rated. Orion Abort Test was a complete and utter failure, yet NASA 
calls it a success?

I can make some assumptions about what they did, like. The shape of the Orion 
Capsule is correct. The Center of Gravity (CG) is correct. Given these two 
assumptions, this Orion Capsule test was a complete and utter failure.  Back to 
the drawing board and re-design the entire Capsule, it's not Human Rated.
NASA showed thishttps://www.youtube.com/watch?v=4rfsDMGplZU  

Yet, here is what the Orion Capsule flying through the 
atmosphere.https://youtu.be/2RbbSGrO_tY?t=170
I would hardly call this "Stable" flight. Exactly how many RPM do NASA 
Astronauts like to be spinning at, when they impact the water? Gees, can you 
imagine what it would be like to "Work the Problem" tumbling at that rate?
The Orion Capsule is unstable.-- 
Craig Fink
WeBeGood@xxxxxxxxx

Other related posts: