[AR] Re: Centaur (was Re: Re: Human Rated Hydrogen Tanks...)

  • From: <anthony@xxxxxxxxxxx>
  • To: <arocket@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 1 Jul 2019 21:53:43 -0400

NSHP. When I worked with Korey Kline and Kevin Smith on the DARPA uLV, the
plan going in was to ditch the decimal place splitting with the minimum net
suction head pressure approach. The wall didn't come up as much as one might
expect at the diameters involved and the dynamics of the turbo-pump became
so much easier to manage. NSHP was allowed to rise to 100 psi from 37 psi
with LOX. Speed dropped from 23K to 14K IIRC and pumps were so simple. They
were driven with engine heated GOX at 200F and lubricated with LOX. The
tanks weren't that much heavier in the scheme of things. Chuck Rogers did
all the simulation work and the vehicle met performance targets. 

We moved on to FALCON Kestral and switched to integrated, head end injector
pumps but stuck with 100 psi. All this resulted with the winner sliding a
pipe of propane out the back of a C-17 off a lot of car tires.

Do you know what the NSHP is on the current variant?  

Anthony J. Cesaroni
President/CEO
Cesaroni Technology/Cesaroni Aerospace
http://www.cesaronitech.com/
(941) 360-3100 x101 Sarasota
(905) 887-2370 x222 Toronto

-----Original Message-----
From: arocket-bounce@xxxxxxxxxxxxx <arocket-bounce@xxxxxxxxxxxxx> On Behalf
Of Henry Spencer
Sent: Monday, July 1, 2019 8:43 PM
To: Arocket List <arocket@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: [AR] Centaur (was Re: Re: Human Rated Hydrogen Tanks...)

On Fri, 28 Jun 2019, Anthony Cesaroni wrote:

Frank once said that he'd really like to get back to the original 
Centaur tank sidewall thickness instead of the heavier modern one...

What was the justification for increasing the wall thickness again? 
IIRC, the wall thickness was reduced during the development of the 
original vehicle design. It was thicker in the very first flight
vehicle(s) from what I understand.

If I've understood correctly (a quick look doesn't find a single reference
with all the details, so this is an attempt to pull the bits together, but
it may not be entirely right)...

The very first flight Centaur had 10-mil (10/1000in) sidewalls... but the
LH2 tank split open near max q, a very embarrassing failure eventually
traced to differential-thermal-contraction problems.

The ensuing design scrub increased the thickness to 14 mil temporarily to
increase the margins.  (Congressional reaction to the failure of #1 had been
very negative...)

Once some successful flights were achieved, they backed off to 12 mil for
production Centaurs -- that was the number Frank cited as the "original" 
thickness in his talk at Space Access 2012.

And the modern Centaurs have 20-mil walls as a result of higher tank
pressure, partly because of the elimination of the boost pumps and partly
because of the desire (for some missions) to reduce venting losses during
long coast periods.  (Frank said that getting productive use out of the
boiloff gas -- burning it for power generation and tank settling -- makes
venting more acceptable and hence permits keeping tank pressure lower.)

Henry



Other related posts: